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从1989年说起

2014-12-28 00:38| 发布者: 张先生| 查看: 8611| 评论: 2|原作者: 张先生

摘要: 1989年的夏天,骄阳似火。我那时在《广州华强模具厂》担任厂长。一天中午11点左右,我有一个学生叫吴卫航的(广东英德县人),带来一个客人,叫黄雄飞,是当时广州著名的台资厂《天王星钟厂》的生产主管。是阿航华南 ...
第二十五篇:牛刀小试   中华神针治顽疾”  

1988
年深圳的春天,老天爷给了太多的水分,从三月初到五月底,差不多80天没有见到太阳,办公室的墙上都在冒水,手碰到哪里都是潮的,人的心情也象这天气一样坏。原因是公司里的一批货被退回了。

我那时刚到深圳,是寄居在吴经理的公司的,他是我在江苏的好朋友,当时他们公司是国营的注塑企业,规模很大。我正好有一批出口的模具是通过他们公司转口的,有空闲的时候,顺便也帮助他们搞一些模具维修的工作。

被退货的产品是一款随身听的外壳,造型很漂亮(京华牌),模具是日本产的,做的不错,但是在一个按钮孔外侧有一条夹线(熔接痕),怎么调机也没有用,在只能再加一道喷漆工艺。这次是因为原料(ABS)换了一个牌子,注塑出来效果看上去还是差不多,喷漆后,我们的QC也通过了,不料收货单位的品管员,就是通不过。硬逼着退货。不仅退货,还要罚款。这次真的是栽了。下面是我经过简化的产品图:

1.jpg


   
从注塑的原理来讲,这个按钮孔后面的熔接痕是不可避免的,不过是深浅的程度不同而已。假如塑料的流动性好一些,注塑机的参数调整得合适一些。注塑产品的效果就会好很多。否则就有可能被退货。其实,这次是因为吴经理他们想降低一点点成本,换了另外一个牌子的料,想不到会被退货。他们也曾经想过要改动模具,也有请很多模具方面的行家来看过,但是因为是日本制造的模具,谁也不敢轻举妄动。

我仔细地看了模具的结构,这是一套非常规范的模具,做工很精细,日本人的模具制造水平确实是不错的。但是熔接痕的问题是一个顽疾,是客观规律,任何人都绕不开的。不可能消灭,只能尽量改善。这是我个人的观点,也只能在尽量改善这条思路上想办法。我想了如下图的一个模具改动的方案:


2.jpg

  

这是一个滑头的办法,也就是说,万一不行,对原来的模具也没有什么妨碍。

我的设想是这样的,那条熔接痕的产生的原因,一是由于二股流动的塑料绕过这个椭圆孔的型芯,再次碰头的时候,塑料流的表面有一点点凝固。因为塑料流的动能已经有部分衰减,没有足够的能量将二股塑料流完全挤到融合。再一个原因是型腔里的空气被赶到这里,四面包围,无路可走了。我采取的办法是,在对准这个熔接痕的反面(动模一侧)开一个补充料穴,让表面有点凝固的塑料跑进去,这时二股塑料流的碰头处是完全没有凝固的塑料。我在这个补充料穴的底部,做了一个截面与补充料穴的截面一样的顶块,(我这例是用的直径12毫米的圆顶杆,顺便还可以在顶杆侧面开排气)。当注塑机注射刚完毕,一个附加的油缸推动图中的斜铲块,将这个12毫米的圆顶杆向前推,直到与型面接平。如下图:


3.jpg
  

方案出来了,大家都说是好办法。请了当时几个有名的专家来看过,都认为是不错的办法。但是他们公司还是不敢让我动模具,毕竟是国营的。各个部门都怕担责任。甚至还有人说要拿我的办法给日本人看过才做决定。我那个气得,呸!

吴经理对我的本事是很了解的,(当时我在国内模具界还是小有名气的)看我生了气,也很为难。谁叫他是国营单位呢?万一事情搞砸了,乌纱帽也可能有问题。后来有朋友出了一个主意,先签合同,我交5万元保证金,等我搞定了,他们再给我5万元改模费。那时人民币的最大面额是10元的,5万元可是一大包啊。

模具在一个星期就改完了,经过式模,产品上的熔接痕根本看不到,用200倍的工业显微镜也看不到。后来干脆连那道喷漆工艺也一并省掉了。

想起来也好笑,怎么简单的问题,转这么大的圈,人民币还是转到了我的荷包里。我拿了2000元钱在《西丽大酒店》请喝酒,大家都问我:老查,你专门给模具治病,这一次用的是什么招啊?

我说:医生啊,就会打针,我这次用的是《神针》(广东和香港把顶杆叫顶针),只要是《熔接痕》,打一针就灵。


本文内容由 张先生 提供


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最新评论

引用 哲之源 2015-1-31 12:59
哈哈,很有意思!
引用 机械狂人 2014-12-30 17:21
厉害

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